煤制氣企業(yè)碎煤氣化酚氨回收后廢水零排放處理中試試驗情況
廢水的處理與利用是現(xiàn)階段煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重大環(huán)保問題12]。為滿足2015年原國家環(huán)境保護(hù)部在《現(xiàn)代煤化工建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入條件(試行)》中提出的要求,2016年以來獲得環(huán)保部環(huán)評批復(fù)的煤化工項目多數(shù)選擇高濃鹽水分質(zhì)結(jié)晶技術(shù)路線,一般為生化一深度處理、中水回用、膜濃縮和分鹽處理工藝,其中生化-深度處理是整個工藝的關(guān)鍵[]。某煤制氣企業(yè)開展了碎煤加壓氣化酚氨廢水處理中試工程,通過對該廢水進(jìn)行小試及類似項目分析比選,中試工程選擇了水解酸化+兩級A/0+臭氧催化氧化+MBR組合工藝,作為中水回用前端的生化-深度處理工藝?,F(xiàn)對中試試驗過程進(jìn)行介紹,以供參考。
1、廢水水質(zhì)分析
碎煤加壓氣化廢水是煤化工 很難處理的一類廢水,其特點是污染物濃度高,溶解或懸浮有粗煤氣中的多種成分:無機類如氰化物、硫氰化物、硫化物、銨鹽等,有機類如多環(huán)芳香族化合物(單元酚、多元酚等)和含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物(萘、蒽、噻吩、吡啶)及焦油等[。該煤制氣企業(yè)采用碎煤加壓氣化工藝產(chǎn)生的酚氨廢水酚類及油濃度高,有毒及抑制性物質(zhì)多,B/C值較低,采用單一生化處理工藝難以達(dá)到后續(xù)中水回用裝置的進(jìn)水水質(zhì)要求。該企業(yè)酚氨回收后廢水的水質(zhì)數(shù)據(jù)見表1。
2、廢水處理工藝流程及控制參數(shù)
2.1工藝流程
從表1水質(zhì)分析可知,廢水具有高COD、高氨氮、高酚等特點,因此一級處理采用水解酸化+生化A/0工藝:采用水解酸化工藝,可降解大分子有機物,提高B/C值;在A/0池中采用混合液和污泥回流的前置反硝化工藝,可在降解有機物的同時,將氨氮轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁}、亞硝酸鹽,在反硝化過程中再轉(zhuǎn)化為氮氣。經(jīng)過生化處理后的廢水,污染物主要為難以降解的大分子,增加了深度處理的難度,因此深度處理采用臭氧催化氧化+MBR工藝:采用臭氧催化氧化的方式,打破大分子鏈,轉(zhuǎn)變?yōu)榭山到獾男》肿?;同時采用MBR工藝,攔截大分子有機物和活性污泥,增加有機物的降解時間,保障出水水質(zhì)。酚氨回收后廢水生化-深度處理段工藝流程示意圖見圖1。
2.2各工藝單元的功能
(1)調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池的主要功能是保證后續(xù)進(jìn)水水量及水質(zhì)的穩(wěn)定,防止水量、水質(zhì)的波動對后續(xù)處理系統(tǒng)的沖擊。酚氨回收后的廢水通過管道送入調(diào)節(jié)池,經(jīng)均質(zhì)調(diào)節(jié)后自流進(jìn)入水解酸化池。
(2)水解酸化池
水解酸化池的主要作用是在缺氧條件下,水解和產(chǎn)酸微生物通過還原作用,將水中固體、大分子和不易生物降解的有機物開環(huán)、斷鏈,分解為低分子、結(jié)構(gòu)簡單的有機酸,使得污水在后續(xù)的好氧單元容易處理。水解酸化池的出水經(jīng)過澄清沉淀后,上清液進(jìn)入后續(xù)處理系統(tǒng),沉淀污泥重新回流至水解酸化池內(nèi)。
(3)兩級A/0生化池
水解酸化池出水進(jìn)入一級A/0系統(tǒng),依次進(jìn)入缺氧段和好氧段:在A段,充分利用缺氧生物,去除污水中的有機物,利用反硝化菌的反硝化反應(yīng),將水中的硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮氣;在0段,利用好氧菌去除廢水中的有機污染物,利用自養(yǎng)菌的硝化反應(yīng),將廢水中的氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮。為保證反硝化反應(yīng)的進(jìn)行,反硝化系統(tǒng)采用多點進(jìn)水及多點回流的方式運行。受回流比限制,大部分硝態(tài)氮回流到缺氧池,利用進(jìn)水有機物,實現(xiàn)反硝化反應(yīng),變成氮氣。易生化的有機物在一級A/0池內(nèi)基本得到降解,為強化系統(tǒng)脫氮效果,污水進(jìn)入二級A/0池時需要外加碳源。
(4)二沉池
主要是將生化反應(yīng)池的混合液進(jìn)行沉淀,從而達(dá)到活性污泥與處理水的分離,然后通過污泥回流泵回流污泥,保證生化池內(nèi)污泥濃度。
(5)軟化混凝澄清池
軟化混凝澄清池主要是通過向二沉池出水投加PAM、PAC、氫氧化鈉、鹽酸等藥劑,進(jìn)一步去除水中的懸浮物和硬度,達(dá)到防止后續(xù)的脫鹽系統(tǒng)結(jié)垢的目的。
(6)臭氧氧化系統(tǒng)
澄清池出水提升至臭氧催化氧化塔,在催化劑的作用下,利用臭氧的強氧化性,對污水中的難降解有機物進(jìn)行改性。臭氧催化氧化塔設(shè)置足夠的緩沖容積,使臭氧充分分解,防止未完全反應(yīng)的剩余臭氧對下游MBR系統(tǒng)的微生物產(chǎn)生毒害作用。
(7)MBR池
污水經(jīng)臭氧處理后進(jìn)入MBR池,在活性填料和微生物作用下,進(jìn)一步吸附、過濾、截留、去除污水中殘留的污染物,去除水中難降解COD。MBR池出水自流進(jìn)人產(chǎn)品水箱,通過泵送至下游中水回用單元。
2.3王要運行控制參數(shù)
(1)水解酸化池
水解酸化池進(jìn)水量3.5m3/h,設(shè)計水力停留時間為26h,pH控制在5.5~7.5。混合液回流比為2.5。
(2)兩級A/0生化池
A/0生化池的pH控制在5.5~7.5,混合液回流比為3~5,混合液懸浮固體質(zhì)量濃度(MLSS)在3500mg/L以上,污泥體積指數(shù)(SVI)在50~150,A池溶解氧(DO)質(zhì)量濃度控制在0.2mg/L以內(nèi),0池DO質(zhì)量濃度控制在5mg/L~6mg/L。
(3)臭氧氧化系統(tǒng)
臭氧質(zhì)量濃度120mg/m3~200mg/m3,臭氧流量6.5m3/h,壓力125kPa,廢水處理量2.95m3/h。
(4)MBR池
MBR池MLSS保持在4500mg/L以上。
3、結(jié)論
該煤制氣企業(yè)碎煤加壓氣化酚氨回收后廢水處理中試工程采用水解酸化+兩級A/0+臭氧催化氧化+MBR工藝,廢水經(jīng)處理后,CODcr降至57.4mg/L,去除率為97.1%,氨氮質(zhì)量濃度降至3.9mg/L,去除率為96.5%,總氮質(zhì)量濃度降至14.2mg/L,去除率為89.1%,總酚質(zhì)量濃度降至4.2mg/L,去除率為98.7%,均達(dá)到設(shè)計出水水質(zhì)指標(biāo),滿足后續(xù)中水回用段進(jìn)水水質(zhì)要求。
作者:成學(xué)禮1,喬華1,紀(jì)欽洪2(1.中海油大同煤制氣項目籌備組,山西大同037100;2.中海油研究總院有限責(zé)任公司,北京100028)
標(biāo)簽:
中試試驗(1)碎煤氣化(1)
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